在揚子江藥業(yè)集團前不久舉辦的“成品萬箱零缺陷”勞動競賽上,評委用“細微之處,大有可為”對南京海陵藥業(yè)固體制劑1號車間分享的烏爾曼包裝線改造經(jīng)驗,給予了這樣的點評。
2003年,南京海陵藥業(yè)固體制劑1號車間建成投產(chǎn),一條來自德國的先進烏爾曼Uhl mann包裝線也在這里落戶。經(jīng)過17年的發(fā)展,該車間生產(chǎn)的藥品品種及產(chǎn)量不斷擴大,這條包裝線也成為車間乃至公司的一大功臣,承擔著6個品種、10個規(guī)格的包裝任務。
“老功臣也有力不從心的時候?!惫腆w制劑1號車間主任助理郭安東說,隨著設備使用年限的增長,再加上頻繁切換模具生產(chǎn),導致設備運行過程中陸續(xù)出現(xiàn)了一些不穩(wěn)定現(xiàn)象,增加了人工復核的工作量和難度不說,還增加了有外觀質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品流入下一個工序的風險。2019年10月,在郭安東的組織下,一個由車間主任、生產(chǎn)班長和包裝線員工組成的攻關小組成立,他們的目標很明確:精準抓出有外觀缺陷的產(chǎn)品,并從源頭杜絕外觀缺陷。
在“三班兩運轉”的生產(chǎn)模式下,烏爾曼包裝線幾乎滿負荷運作。為了不影響供貨,郭安東帶領攻關小組堅持“以小見大”,找準問題的關鍵點,利用換批次、換模具的間隙進行整改,不打亂原有的生產(chǎn)計劃。為了梳理出外觀質(zhì)量缺陷的類型,他們匯總了近3年內(nèi)出現(xiàn)的所有外觀問題,分析了外觀缺陷產(chǎn)生的環(huán)節(jié),并調(diào)取了最近3個月的生產(chǎn)記錄,結合設備運行流程最終鎖定了5個技術控制點。
為了提高效率,郭安東把設備管理處主任蔣付友拉進了攻關小組。這個連微信頭像都是設備的老工程師,10年前就開始與烏爾曼包裝線打交道,從設備工程師一路成長為設備管理處主任,這次又回到了原來的戰(zhàn)線。
從2019年10月到今年5月,烏爾曼包裝線的改造像是一場持久戰(zhàn),最讓大家驕傲的一次勝利,是在熱封工位后端增加了一個成像系統(tǒng)。這個看似不大的改變,在國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)中可是前所未有。經(jīng)過熱封前成像檢測合格的產(chǎn)品,會因傳送帶震動導致跳片,引起空泡罩風險,在后端增加一個成像系統(tǒng),可以對已熱封的產(chǎn)品進行復檢。郭安東說:“前后兩個成像檢測,還可以對藥片進行雙面檢測與剔除,進一步降低了不合格品進入外包工序的可能性,確保了產(chǎn)品質(zhì)量?!?/p>
設備是影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素之一,郭安東始終認為要及時關注設備的“小情緒”,小改造也能激活大效益。目前,他們正對雙成像系統(tǒng)動態(tài)檢測申請專利,將它推廣至集團各個生產(chǎn)車間,也希望業(yè)界認可揚子江人對于產(chǎn)品品質(zhì)的不懈追求。