“又出現(xiàn)裝量超重了,這對(duì)車間的胃蘇顆粒灌裝生產(chǎn)效率影響很大呀!”裝量的問題猶如一塊大石盤踞在每一位生產(chǎn)人員的心頭。“我們也‘QC’一次,把裝量超重的問題解決了吧。”2017年1月,來自揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司固體制劑2號(hào)車間9人組成的精益QC小組踏上攻關(guān)之路,并確定攻關(guān)課題為“降低胃蘇顆粒裝量不合格品數(shù)量”。
經(jīng)過多日的現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)和分析,小組成員確定胃蘇顆粒裝量不合格品數(shù)量,平均值達(dá)到2907袋/批,經(jīng)目標(biāo)可行性分析,將本次攻關(guān)目標(biāo)設(shè)定為“不合格品數(shù)量低于200袋/批”。為進(jìn)一步找出影響胃蘇顆粒裝量不合格的因素,小組成員召開討論會(huì),通過“頭腦風(fēng)暴法”、樹圖分析,共找出12條可能造成胃蘇顆粒裝量不合格的末端因素。經(jīng)逐一分析、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,最終確認(rèn)主要因素為:搖擺式顆粒機(jī)滾動(dòng)制粒方式不適用,搖擺式顆粒機(jī)篩網(wǎng)硬度低,顆粒干燥時(shí)間太長(zhǎng),攪拌、切碎時(shí)間短。
確認(rèn)了主要原因,小組成員根據(jù)5W1H的原則,針對(duì)每條要因制定相應(yīng)的解決對(duì)策。“搖擺式顆粒機(jī)的產(chǎn)能低,每鍋制粒時(shí)間需1.1h;篩網(wǎng)難以安裝且破損頻率高,難以達(dá)到我們預(yù)期的效果,必須更換設(shè)備。”“濕法混合造粒機(jī)每鍋制粒時(shí)間僅0.5h,篩網(wǎng)安裝簡(jiǎn)單、不易破損,走變更流程,將搖擺式顆粒機(jī)更換為濕法混合造粒機(jī)。”每一個(gè)人都在積極思考解決辦法,智慧的火花在這里迸發(fā)。果然,在更換設(shè)備后,制粒過程中產(chǎn)生的細(xì)粉數(shù)量大大降低,由原來的每批102.1kg降至10.5kg。
針對(duì)“顆粒干燥時(shí)間長(zhǎng),顆粒易松散,細(xì)粉會(huì)增多”問題,小組成員對(duì)不同干燥時(shí)間段的顆粒水分進(jìn)行檢測(cè)、統(tǒng)計(jì)、分析,發(fā)現(xiàn)胃蘇顆粒在干燥過程30min后,顆粒水分可達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)≤0.1%。車間迅速啟動(dòng)變更流程,將顆粒干燥時(shí)間由60min變更為30min后進(jìn)行水分檢測(cè)。小組成員分別對(duì)攪拌、切碎時(shí)間為10-50s、51-100s、101-150s三種不同范圍下制得的顆粒粒度(%)進(jìn)行對(duì)比分析,小組成員發(fā)現(xiàn)攪拌、切碎時(shí)間在51-100s范圍內(nèi)制得的顆粒粒度值最?。?.8%),粒度大小分布最均勻。
經(jīng)過小組成員的不懈努力,成功將不合格品數(shù)量平均值控制在156袋/批,達(dá)到小組攻關(guān)的目標(biāo)。正是這份無悔的付出,使精益QC小組在第39次全國(guó)QC喜獲一等獎(jiǎng)。
http://zxb.ccn.com.cn/shtml/zgxfzb/20191104/143407.shtml
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