2017年3月,為解決海蓉藥業(yè)公用工程車間設備管理的相關問題,揚子江“狼牙”QC小組成立了。8月,車間DZH-120B自動裝盒機由于設備運行不穩(wěn)定,在運行過程中多次出現(xiàn)停機現(xiàn)象,導致單批次生產(chǎn)總工時延長,員工總是加班。那段時間,大家很是懊惱,不斷地調(diào)試設備,但總是解決一項,又會出現(xiàn)另外一項新的問題。從車間管理人員到一線操作工都感到深深的焦慮。

車間領導決定,讓剛剛成立的“狼牙”QC小組,將這個難題作為一次攻關活動,利用科學的方法解決設備問題。車間QC小組只有5個人,有部門領導,有一線工人,面對難題大家鉚足勁一定要啃下這塊“硬骨頭”。
 
剛開始,QC活動進展得并不順利,在統(tǒng)計分析了2017年6月到7月的數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)自動裝盒機的故障率竟然高達14.9%。這個結(jié)果出乎意料,小組成員通過試機的方法,分析導致設備運行中停機的各種原因,并利用排列圖進行分析,得出了導致設備故障的3項癥結(jié)問題,分別是封盒不嚴,紙盒掉落,說明書掉落。通過計算,只要將這3項問題解決61%,便可將故障停機率降至2%。小組決定將設備故障停機率降至2%作為此次QC小組活動的目標。
 
選定目標以后,一切似乎又變得豁然開朗,小組成員邀請車間有豐富設備管理經(jīng)驗的老師傅,以及生產(chǎn)相關人員開展頭腦風暴,利用關聯(lián)圖進行分解,最終找到10個末端因素。隨后,大家通過現(xiàn)場試機,調(diào)查驗證等多種方式,逐一對末端因素進行驗證,最終確定了影響自動裝盒機故障的3個主要因素。
 
針對這3個主要因素,課題攻關小組多次開會討論,最終確定了對策實施表,通過優(yōu)選法等QC工具,按照對策實施表的計劃,一步一步實施。在開展對策實施的時候,每人抱著一本QC工具運用的書,琢磨了整整3天,才摸出一點門道。是一次性計算N多組,還是先計算出1組,做出結(jié)果后再次選擇?小組成員各抒己見,最終,小組決定選取先計算1組值,試驗后再看結(jié)果的方式。理清思路以后,大家很快得到了想要的結(jié)果。
 
憑借著科學的方法和團結(jié)的力量,“狼牙”QC小組最終解決了DZH-120B自動裝盒機故障率高的問題,成功地將故障率從14.9%降低至2.0%,大大提高了生產(chǎn)效率。


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