“又出現(xiàn)裝量超重了,這對(duì)車間的胃蘇顆粒灌裝生產(chǎn)效率影響很大呀!”裝量問(wèn)題猶如一塊大石盤(pán)桓在揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司固體制劑2號(hào)車間每一位生產(chǎn)人員的心頭。“我們也‘QC’一次,解決裝量超重問(wèn)題吧。”2017年1月,由該車間9人組成的精益QC小組踏上了攻關(guān)之路,他們將攻關(guān)課題鎖定為“降低胃蘇顆粒裝量不合格品數(shù)量”。
經(jīng)過(guò)多日現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)和分析,精益QC小組成員確定了胃蘇顆粒裝量不合格品數(shù)量,平均值為2907袋/批,經(jīng)目標(biāo)可行性分析,他們將本次攻關(guān)目標(biāo)設(shè)定為“不合格品數(shù)量低于200袋/批”。
為找出影響胃蘇顆粒裝量不合格的因素,精益QC小組成員召開(kāi)討論會(huì),通過(guò)“頭腦風(fēng)暴法”、樹(shù)狀圖分析共找出12個(gè)可能造成胃蘇顆粒裝量不合格的末端因素,經(jīng)逐一分析和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,最終確認(rèn)的主要因素為:搖擺式顆粒機(jī)滾動(dòng)制粒方式不適用、搖擺式顆粒機(jī)篩網(wǎng)硬度低、顆粒干燥時(shí)間太長(zhǎng)以及攪拌、切碎時(shí)間短。
確定了主要原因,精益QC小組成員根據(jù)5W1H原則,對(duì)每條要因制定了相應(yīng)對(duì)策。“搖擺式顆粒機(jī)產(chǎn)能低,每鍋制粒時(shí)間需1.1h;篩網(wǎng)難以安裝且破損頻率高,難以達(dá)到我們預(yù)期的效果,必須更換設(shè)備。”“濕法混合造粒機(jī)每鍋制粒時(shí)間僅0.5h,篩網(wǎng)安裝簡(jiǎn)單且不易破損。走變更流程,將搖擺式顆粒機(jī)更換為濕法混合造粒機(jī)。”每一個(gè)人都在積極思考解決辦法,智慧的火花在這里迸發(fā)。果然,在更換設(shè)備后,制粒過(guò)程中產(chǎn)生的細(xì)粉數(shù)量大大降低,由原來(lái)的每批102.1kg降至10.5kg。
針對(duì)“顆粒干燥時(shí)間長(zhǎng),顆粒易松散,細(xì)粉會(huì)增多”的問(wèn)題,精益QC小組成員對(duì)不同干燥時(shí)間段的顆粒水分進(jìn)行檢測(cè)、統(tǒng)計(jì)、分析,發(fā)現(xiàn)胃蘇顆粒在干燥30min后,顆粒水分可達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)≤0.1%。車間迅速啟動(dòng)變更流程,將顆粒干燥時(shí)間由60min變更為30min后進(jìn)行水分檢測(cè)。小組成員分別對(duì)攪拌、切碎時(shí)間為10~50s、51~100s、101~150s三種不同范圍下制得的顆粒粒度(%)進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)攪拌、切碎時(shí)間在51~100s范圍內(nèi)制得的顆粒粒度值最?。?.8%),粒度大小分布最均勻。
經(jīng)過(guò)不懈努力,精益QC小組成功將胃蘇顆粒不合格品數(shù)量平均值控制在了156袋/批,達(dá)到了攻關(guān)目標(biāo)。憑借這份無(wú)悔的付出,精益QC小組在第39次全國(guó)QC喜獲一等獎(jiǎng)。
http://epaper.cqn.com.cn/article/476807.html
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