“我們獲獎啦!”7月6日,全國醫(yī)藥行業(yè)QC小組成果發(fā)表交流會上傳來喜訊,揚子江藥業(yè)集團菜菜QC小組的課題“縮短數(shù)粒線員工上班時間”獲得了一等獎。
   集團的重點品種——百樂眠膠囊,近年來銷量不斷上升。車間員工在欣慰的同時,也因不斷上升的供貨壓力而焦慮。慢工出細活,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)進度,車間每一名員工都恪盡職守,犧牲休息時間,力保供貨。如何平衡產(chǎn)量和員工的勞動時間,成為不得不優(yōu)先解決的難題。在車間的員工討論會上,制造部部長劉炳順說:“一定要解決這個問題,既要保證供貨,也不能讓我們的員工上班時間延長!”這讓數(shù)粒線員工吃下一顆定心丸,也鼓舞了菜菜QC小組的每個成員。
   確定了攻關(guān)目標,小組立即召開了第一次討論會。班長王金華說:“我們的員工有時候會出現(xiàn)分工不明確的現(xiàn)象,很容易造成人工浪費。”“也可能是設(shè)備的原因,說起來很慚愧,我覺得員工上班時間過長,設(shè)備故障需要停機檢修是一個主要原因。”設(shè)備工程師李祥闡述了自己的想法。小組成員各抒己見,最終篩選了12條末端因素,用10天的時間對這些末端因素進行要因確認,找出了兩條主要原因。
   主要原因找到了,如何解決問題呢?小組連開兩次討論會也沒有找出最佳的解決辦法,攻關(guān)一度陷入瓶頸期。就在這時,集團組織學(xué)習(xí)“精益生產(chǎn)”,將“SMED原則”引入大家的視線。“這不正是我們在尋找的解決方法嗎?”參加學(xué)習(xí)的劉炳順回車間就迫不及待地召開了QC小組討論會,將這一方法告訴大家。小組成員學(xué)習(xí)研究“SMED原則”,根據(jù)實際生產(chǎn)情況制定流程再造方案。班長和操作人員梳理每天的生產(chǎn)流程,設(shè)備工程師盤查設(shè)備維護保養(yǎng)計劃,工藝員評估流程再造對產(chǎn)品質(zhì)量帶來的風險。終于,兩個主要原因都有了對應(yīng)的措施。
   在接下來的幾個月內(nèi),成員們各司其職,在各自的領(lǐng)域里發(fā)揮特長,設(shè)備工程師在維修舊設(shè)備和購買新設(shè)備兩種方案中選擇,生產(chǎn)班組一遍又一遍按照流程再造方案優(yōu)化操作步驟和人員分工,QC小組活動進行得如火如荼。經(jīng)過兩個月的演練,終于,攻關(guān)目標實現(xiàn)了,在完全不影響生產(chǎn)進度與藥品質(zhì)量的前提下,數(shù)粒線員工的工作時間有了極大縮減,數(shù)粒線生產(chǎn)效率提高了,員工的工作積極性和幸福感也得到保障。


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