“哎,又到這個點才下班”“今天配制灌裝系統(tǒng)CIP、SIP沒出啥問題,還花了16個小時,真心吃不消。”崗位員工總是如此抱怨。作為配方工段長,李建深有體會,凌晨下班已成常態(tài)。她看在眼里,急在心里。再不解決,員工帶著滿滿的負(fù)面情緒,工作如何做優(yōu)做細(xì)?另外,生產(chǎn)效率低,藥品產(chǎn)量無法滿足市場需求,產(chǎn)品隨時面臨脫供窘境。

    作為揚子江藥業(yè)集團揚帆QC小組的一員,李建緊急召集小組成員,立誓要徹底解決這一難題。小組成員通過頭腦風(fēng)暴,討論分析,將本次攻關(guān)課題確定為:“提高配制、灌裝系統(tǒng)清洗滅菌效率”,并將清洗滅菌時間目標(biāo)擬定為由攻關(guān)前的16個小時降低至11個小時。

    但對于全自動進口設(shè)備而言,沒有技改案例,沒有精通設(shè)備的外籍工程師,實施起來異常困難。每每研究至深夜,昏暗的路燈將小組成員疲憊的身影拖得格外長。經(jīng)過大家堅持不懈地努力,最終將配制、灌裝系統(tǒng)的清洗滅菌時間成功降低至11個小時,小組成員歡呼雀躍。

    “班長,班長,CIP后的沖洗水電導(dǎo)率出現(xiàn)異常波動,清洗滅菌超時!”崗位員工的一個電話如晴天霹靂擊中了每一個小組成員,大家像泄了氣的皮球,垂頭喪氣。“攻關(guān)過程沒出現(xiàn)這個問題,到底哪個程序出了錯?”“是不是又要重新排查了”“之前的努力都白費了嗎”……一瞬間大家又炸開了鍋,有疑惑、有抱怨、有不滿,但更多的是無奈。李建沉默良久說:“PDCA本身就是一個不斷循環(huán)和改進的過程,現(xiàn)在出現(xiàn)了新情況,說明我們之前有環(huán)節(jié)出了問題。重新分析問題,解決問題,改進現(xiàn)狀就好了,作為制藥人,保證質(zhì)量是根本。”

    在李建的鼓舞下,大家重整士氣,重新分析了濾殼清洗程序,最終將目標(biāo)鎖定在WFI洗除炭管路、WFI洗總回水兩個子程序上。小組現(xiàn)場調(diào)查后發(fā)現(xiàn),該程序的清洗管線除鈦棒濾殼、濾芯濾殼不相同外,其余管線均相同。李建提議用直管代替鈦棒濾殼和濾芯濾殼重新運行上述兩個子程序,清洗時間明顯縮短,電導(dǎo)率正常,問題的癥結(jié)終于被揪出。

    小組成員還集思廣益,在鈦棒濾殼管路尾部又增加了圓形噴淋頭,使注射用水噴淋至濾殼所有角落;同時在濾芯濾殼增加限位開關(guān),當(dāng)注射用水充滿濾殼內(nèi)部時,氣動閥才會自動關(guān)閉,保證了濾殼內(nèi)部所有角落均被沖洗;此外,又增加了手動閥門和視鏡,一方面防止氣動閥損壞后出現(xiàn)漏液漏水現(xiàn)象,另一方面可通過視鏡直觀確認(rèn)管道內(nèi)是否有水通過。這些改變,圓滿解決了電導(dǎo)率異常波動的問題,并且明顯縮短了清洗時間。

    該項技改在中國醫(yī)藥質(zhì)量管理協(xié)會主辦的第38次全國醫(yī)藥行業(yè)質(zhì)量管理(QC)小組成果發(fā)表交流會獲得了一等獎。拿著沉甸甸的獎狀,小組成員會心地笑了,李建臉上的笑容比以往任何時候都要燦爛。這份笑容包含了太多的辛酸與苦楚,包含了太多的堅持與固執(zhí)。這就是揚子江人的質(zhì)量精神:任何困難都不能把我們打到,唯有質(zhì)量!

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