2016年,揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)菜菜QC小組“降低羅紅霉素膠囊裝量差異”課題獲得全國QC小組一等獎(jiǎng)的好成績(jī)。

    羅紅霉素膠囊是揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)固體制劑3號(hào)車間生產(chǎn)的主要品種之一,也是集團(tuán)的拳頭產(chǎn)品。車間員工在生產(chǎn)羅紅霉素膠囊時(shí)發(fā)現(xiàn),在充填過程中膠囊裝量差異較大,充填膠囊裝量控制不穩(wěn)定,一定程度上增加了產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。“我們要全力解決羅紅霉素膠囊裝量差異問題。”課題總負(fù)責(zé)人劉炳順拍板決定。

    第一次小組討論時(shí),設(shè)備工程師“急先鋒”陳亞對(duì)課題充滿了激情:“我們一定能做好,但是我們現(xiàn)在從哪里著手?”

    課題副組長(zhǎng)田毓銀接過話:“我們先討論個(gè)思路出來,方向很重要。思路出來后,我們沿著思路,寫個(gè)課題實(shí)施方案……”

    “我們先查一下羅紅霉素膠囊歷史裝量差異數(shù)據(jù),看看我們的目標(biāo)可以定成多少!”車間工藝員張志才思考片刻,自信地說道。

    “你們查了數(shù)據(jù),我可以用minitab軟件做個(gè)趨勢(shì)圖,來看它的趨勢(shì)。”張志才補(bǔ)充道。

    ……

    大家你一言,我一語,每個(gè)人都積極參與其中,第一次討論會(huì)一直持續(xù)到深夜12時(shí)。

    翌日,下班后,大家又聚在了一起,開始籌劃下階段工作。

    “大家先各抒己見,分析造成羅紅霉素膠囊裝量差異大的原因所在。再找出主要原因,用正交試驗(yàn)表選出最佳條件!”劉炳順部長(zhǎng)給眾人分析了一番。

    “人員操作肯定沒問題!”馬艷芝說。

    “SOP升級(jí)較頻繁,已經(jīng)升級(jí)過好幾個(gè)版本了,文件方面肯定沒問題。”施小玲說。

    張志才認(rèn)真做著筆記,儼然“中國好書記員”的形象。

    “充填機(jī)轉(zhuǎn)速以及充填機(jī)上下模塊同心度也是影響膠囊裝量的重要因素。”設(shè)備工程師陳亞從設(shè)備角度進(jìn)行了專業(yè)的分析。

    ……

    就這樣,小組成員很快找到了影響膠囊裝量的4大因素,分別是:上下模塊同心度校準(zhǔn)儀磨損、充填速度不合理、粉碎機(jī)轉(zhuǎn)速不合理、流化床進(jìn)風(fēng)量不合理。

    張志才很快便制出了三因素三水平的正交試驗(yàn)表。根據(jù)此表,小組成員緊密聯(lián)系生產(chǎn)工段,利用生產(chǎn)設(shè)備空閑時(shí)間開展了一批又一批中試生產(chǎn)。小組成員堅(jiān)持中試前召開產(chǎn)前分析會(huì)討論中試注意事項(xiàng),中試結(jié)束后召開中試總結(jié)會(huì),分析得失,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

    “梅花香自苦寒來。”經(jīng)過幾個(gè)月的日夜奮戰(zhàn),課題組終于找到了最佳組合,即當(dāng)充填速度為10萬粒/小時(shí),粉碎機(jī)轉(zhuǎn)速為60%,干燥進(jìn)風(fēng)量為1700立方米/小時(shí),裝量差異控制較好,能達(dá)成目標(biāo)。不僅提升了工作效率,也使膠囊裝量成果更上了一個(gè)臺(tái)階。

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