多年來,揚子江藥業(yè)集團一直堅守“創(chuàng)新為民,高質(zhì)惠民”的承諾,大力開展技術(shù)創(chuàng)新和QC小組活動,為護佑老百姓的健康不懈追求。在2011年全國醫(yī)藥行業(yè)QC成果評比中,該集團選送的《提高蓽鈴胃痛顆粒中鹽酸小檗堿含量》課題一舉奪得一等獎和最佳發(fā)表獎。
蓽鈴胃痛顆粒是揚子江藥業(yè)集團獨家開發(fā)的中藥產(chǎn)品,該品因療效獨特,深受廣大醫(yī)生和患者的青睞。2010年實施的新版《中國藥典》,對藥品質(zhì)量提出了更高的要求。其中,蓽鈴胃痛顆粒的含量標(biāo)準(zhǔn)由以前的不少于4.0毫克/袋提升為不少于5.0毫克/袋。為保證所生產(chǎn)的蓽鈴胃痛顆粒符合新版《中國藥典》的要求,該集團提取綜合車間決定成立“奔騰”QC小組,著手這方面的技術(shù)攻關(guān)。
2010年10月,提取綜合車間主任趙君經(jīng)過挑選,相中了幾名有較強創(chuàng)新精神和攻關(guān)經(jīng)驗的技術(shù)骨干組成“奔騰”QC小組,開展以“提高蓽鈴胃痛顆粒中鹽酸小檗堿含量”為課題的攻關(guān)活動。按照QC小組PDCA的活動程序,“奔騰”QC小組首先針對鹽酸小檗堿含量偏低的各因素進行了分析和調(diào)查,包括對原藥材中的鹽酸小檗堿含量、藥材提取、提取有效成分轉(zhuǎn)移率、藥液濃縮、清膏制粒、顆粒烘干等每個工藝步驟都過篩子似地分析檢查。最終他們發(fā)現(xiàn),提取過程中鹽酸小檗堿轉(zhuǎn)移率較低是導(dǎo)致其在蓽鈴胃痛顆粒中含量偏低的主要原因。
找到原因后,“奔騰”QC小組成員郭興祥首先提出將黃連進行碰碎處理后再進行提取,以實現(xiàn)黃連中的鹽酸小檗堿最大化提取。通過試驗,他們發(fā)現(xiàn),經(jīng)過碰碎,黃連中的鹽酸小檗堿可更多地提取出來。接下來,“奔騰”QC小組又對黃連碰碎的時間、粒度做了進一步的優(yōu)化,促使黃連中的鹽酸小檗堿有了更好的轉(zhuǎn)移。
走出成功的第一步后,QC小組成員研究發(fā)現(xiàn),使用碰碎后的黃連進行試生產(chǎn)的蓽鈴胃痛顆粒中鹽酸小檗堿含量仍有上下波動情況。不盡如人意的結(jié)果并沒有讓小組成員灰心喪氣,反而更加激發(fā)了他們攻堅克難的決心。通過對試驗數(shù)據(jù)的細(xì)致分析,他們發(fā)現(xiàn),提取液中的鹽酸小檗堿總量總是高于顆粒中的鹽酸小檗堿總量,這意味著藥液在濃縮過程中有部分鹽酸小檗堿損失了。針對濃縮過程中出現(xiàn)的變化,“奔騰”QC小組又進行了更艱苦細(xì)致的排查。小組成員黃躍進在對藥液取樣進行靜置試驗時發(fā)現(xiàn),靜置20小時時,燒杯底部有微量的晶體沉淀。他們立即對晶體進行取樣檢測,發(fā)現(xiàn)其為鹽酸小檗堿。查找資料后發(fā)現(xiàn),鹽酸小檗堿在水中溶解度較小,隨著藥液靜置時間的延長,藥液溫度不斷降低,鹽酸小檗堿晶體漸漸析出。放置的時間越長,析出的鹽酸小檗堿晶體越多,藥液中鹽酸小檗堿含量也越少。為此,“奔騰”QC小組又針對藥液的靜置時間開展攻關(guān),并成功摸索出靜置最佳時間為8小時,比原先生產(chǎn)時藥液均靜置12小時縮短了1/3的時間,這一工藝改進,既保證了鹽酸小檗堿的析晶量最少,又使藥渣的沉淀量達到了95%。
采取黃連碰碎、藥液靜置時間優(yōu)化兩個措施后,蓽鈴胃痛顆粒中鹽酸小檗堿含量由攻關(guān)前的5.0毫克/袋提升至攻關(guān)后的7.2毫克/袋,產(chǎn)品有效成分含量優(yōu)于藥典標(biāo)準(zhǔn),長達兩個月的攻關(guān)終于取得成效?!氨简v”QC小組用辛勤的汗水換來了全國醫(yī)藥行業(yè)QC成果評比一等獎的殊榮。這一殊榮激勵著他們續(xù)寫揚子江人“創(chuàng)新為民,高質(zhì)惠民”的新篇章。
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